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多脚工房

@takyakukoubou1

6脚ロボットを製作しています。ロボット製作初心者ですが、よろしくお願いします!

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calendar_today19-01-2023 11:28:24

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フィラメントホルダー内でフィラメントスプールが傾いていた事で、壁面と接触し、引っかかったことが原因みたいでした。

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P1Sが大きめの印刷物を印刷に失敗し、異音とフィラメントがロード出来ない現象が発生した為、ヘッドの分解を行ったところ、エクストルーダー内部にフィラメントの詰まりを確認したため、除去しました。

P1Sが大きめの印刷物を印刷に失敗し、異音とフィラメントがロード出来ない現象が発生した為、ヘッドの分解を行ったところ、エクストルーダー内部にフィラメントの詰まりを確認したため、除去しました。
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直ってなかった。 造形物の約50mm超えると異音と共にエクストルーダーが詰まってきてモジャる。 あとPTFEチューブが抜けなくなってる。

直ってなかった。

造形物の約50mm超えると異音と共にエクストルーダーが詰まってきてモジャる。

あとPTFEチューブが抜けなくなってる。
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今回のロボットは4脚ロボットにしてみました。 足が横にあるタイプなので横幅が大きいですが、折り畳めます!

今回のロボットは4脚ロボットにしてみました。

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4脚ロボットついに動かせました! 旋回は上手く出来てそうだけど、前進と後退が脚を引きずり気味になってる気がするので、後日歩容の改良をします!

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4脚ロボットの足先用サスペンションを試作しました。 バネの代わりに2本の輪ゴムを使っています。

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PETGベアリングのプリント失敗した時の写真です。 ベアリングの球を入れるための切れ込みを入れないようにした所上手くプリント出来ました。

PETGベアリングのプリント失敗した時の写真です。

ベアリングの球を入れるための切れ込みを入れないようにした所上手くプリント出来ました。
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バックドライブ可能なサイクロイド減速機が作れました! 引っかかりやガタつきがあるので改善していきます。

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A2212 KV1000ブラシレスモーターでサイクロイド減速機を動かしました。 電圧は6Vで動かしました。